常見問(wèn)題

數(shù)控機床加工精度異常的原因及解決方法

2018/12/27 10:32:54 人氣(4310)

數控機床加工 精度異常的原因及解(jiě)決方法

  一、造成加工精度異(yì)常故障(zhàng)的原因

  造成加工精度異常故障的原因隐蔽性強,診斷難度(dù)比較大。筆者根據多年實踐經驗,歸納出五個(gè)主要原因:機床進給單位被改(gǎi)動或變化;機床(chuáng)各個軸(zhóu)的零點偏置異常;軸向的反向間隙異(yì)常;電機運行狀态異常,即電(diàn)氣及控制部分異常;機(jī)械故障,如(rú)絲杠,軸(zhóu)承,軸聯器等部件。另外加工程序的編制,刀具(jù)的選擇(zé)及人爲因素,也可能導緻加工精度異常。金屬加工微信,内容(róng)不錯,值得(dé)關注。

  二、數控(kòng)機床故障診斷原(yuán)則

  1.先外部後内部數控機床是集機械,液壓,電氣爲一體的機床,故其(qí)故障的(de)發生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應先由(yóu)外向(xiàng)内逐一(yī)進行排查,盡量避免(miǎn)随意地啓封,拆卸,否則會擴大故障,使機床喪失精(jīng)度,降低性(xìng)能。

  2.先機械後電氣一般來說,機械故障較易發覺,而數控系統故障(zhàng)的診斷則難度較大些。在故障檢修(xiū)之前,首先注意排除機械性的故障(zhàng),往往可達到事半功倍的(de)效果。

  3.先靜後動先在(zài)機床斷電的靜止狀态下(xià),通過了解,觀察,測試,分析,确認爲非(fēi)破壞性故障後,方(fāng)可給機床通電;在運行工況下,進行動态的觀察,檢驗和測試,查找故障。

  而對破壞性(xìng)故障(zhàng),必(bì)須先排除危險後,方可通電。

  4.先簡單後複雜當出現多種故障互相交(jiāo)織掩蓋,一時無從下手時,應先解決容易的問(wèn)題,後解決難度較大(dà)的問題。往往簡單問(wèn)題解決後,難度大的(de)問題也可能變得容(róng)易。

數(shù)控機床加工

  三、數(shù)控機床故障診斷方法

  1.直觀(guān)法(望聞問切)問-機床的故障現象,加工狀況等;看-CRT報(bào)警信息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦(jiāo),保護器脫(tuō)扣等;聽-異常聲響;聞-電氣元件(jiàn)焦糊味及其它異味;摸(mō)-發熱(rè),振動,接(jiē)觸不良等。金屬加工微信(xìn),内容不錯(cuò),值得關注。

  2.參數檢查(chá)法參數通常是存放在RAM中,有時電池電壓不足,系統長期不通電或外部(bù)幹擾都會使(shǐ)參(cān)數丢失或混亂,應(yīng)根據故障特征,檢查和校對有(yǒu)關參數。

  3.隔離(lí)法一些故障,難以區分是數控部分(fèn),還是伺服系統或機械部分造成的,常采(cǎi)用隔離法。

  4.同類對調法(fǎ)用同功能的備用闆替換被(bèi)懷疑有故障的模闆,或将(jiāng)功能相同的模闆或單元(yuán)相互交換。

  5.功能程序測試法将G,M,S,T,功能的全(quán)部指令編(biān)寫一些小程序,在診斷(duàn)故障時運行這些程序,即可(kě)判斷功(gōng)能的缺失。

  四、加工精度(dù)異常故障診斷和(hé)處理實例

  1.機械故障導緻加(jiā)工精度異常故障現象:一台SV-1000立式加工中心,采(cǎi)用Frank系統。在加工連杆模具過程中,忽然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的(de)切削誤差量(Z方向過切)。

  故障診斷:調查中了解(jiě)到,故障是忽然發生的。機床在點動,在手動輸入數據方式操作(zuò)下(xià)各(gè)個軸運行正常,且回參(cān)考點正(zhèng)常,無任何報警提示,電氣控制部分(fèn)硬(yìng)故障的可能性排除。應主要(yào)對以(yǐ)下幾個方面逐一進行檢查。金屬加(jiā)工微(wēi)信,内容不(bú)錯,值得關注。

  檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,特别是刀具長度補償,加工坐(zuò)标系(G54-G59)的校對和計算。

  在點動方(fāng)式下,反複運動Z軸,經過視,觸,聽,對其運動狀态診斷,發現Z向運動噪音異常,特(tè)别是快速點動,噪音更加明顯(xiǎn)。由此判斷,機械方面可能存在隐患。

  檢查機床(chuáng)Z軸精度(dù)。用手搖脈沖發生器移(yí)動Z軸,(将其倍率定爲1×100的(de)擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀(guān)察(chá)Z軸的運動情況。在(zài)單向運動保持正常後作(zuò)爲起始點的正向運動,脈沖器每變化(huà)一步,機床Z軸運動的實際(jì)距離(lí)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度也良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分(fèn)爲四個階段:(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大(dà)于(yú)1);(2)表現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lǜ)小于1);(3)機床機構(gòu)實(shí)際沒移動,表現出(chū)标準的反(fǎn)向間隙(xì);(4)機床運動距離與(yǔ)脈沖器經定(dìng)數值相(xiàng)等(斜率等于1),恢複到(dào)機床的正常運動。無論怎樣(yàng)對反向間隙進行補(bǔ)償,其表現出的特(tè)征是(shì):除了(3)階段補償外,其他各段變(biàn)化依然存在,特别是(1)階段嚴重影響到機床的(de)加工精度。補償中發現,間隙補償越大,(1)階段移動(dòng)的距離也越(yuè)大。金屬加工微信,内容(róng)不錯,值得關注。

  分析上述檢查認爲存(cún)在幾點可(kě)能原因:一是電機(jī)有異常,二是機械方面有故障,三(sān)是絲杠存在間隙。爲(wèi)了進一步診(zhěn)斷故(gù)障,将電機和絲杠完全脫開,分别對電機和機(jī)械部(bù)分進行檢查。檢查結(jié)果是電機運(yùn)行正常;在對機械部分(fèn)診斷中(zhōng)發現,用手(shǒu)盤動絲杠時,返回運(yùn)動初始有很大的空缺感。而正常情況下,應該能感覺到軸承(chéng)有序而平滑的移動(dòng)。

  故障處理:經過拆卸檢查發現該軸承确(què)實受損(sǔn),且有滾珠脫落。更換後機床(chuáng)恢複正常。

  2.控制邏(luó)輯不妥導緻加工(gōng)精度異常

  故障現象:一台上(shàng)海機床(chuáng)廠家生産的加工(gōng)中心,系統是Frank.加工過程中,發現該機(jī)床X軸精度異常,精(jīng)度誤差小爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診斷:檢查中(zhōng),機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐标系。在(zài)手動輸入數據方式操作下(xià),以G54坐(zuò)标系運行一段(duàn)程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結束後顯示器上(shàng)顯示的機械坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然後在手動(dòng)方式下,将(jiāng)機床點動到其他任(rèn)意位(wèi)置,再次在(zài)手動輸入數(shù)據方式操作(zuò)下運行剛才(cái)的(de)程序(xù)段,待機床(chuáng)停止後,發現(xiàn)此時機床坐标數值顯(xiǎn)示爲“-1024.891”,同上一次執行後的數值比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,将X軸點動(dòng)移動到不同的位置,反複執行該程(chéng)序段,而顯示器上顯示的數值(zhí)都有所(suǒ)不同(不穩定)。金屬加工微信,内容(róng)不錯,值得關注。用百分表對(duì)X軸進行(háng)仔細(xì)檢查,發現(xiàn)機械位置實際誤差同數字顯(xiǎn)示出來的誤差基本一緻,從而認爲故(gù)障原因爲X軸重複定位誤差過大。對X軸的反向間隙及定位(wèi)精度進行檢查,重新補償其誤差值,結果起不到任何作用。因此懷疑光栅尺及系統參(cān)數(shù)等有(yǒu)問題。但爲什麽産生如此大的誤差,卻又未出現(xiàn)相應的報警信息進一步檢查發現(xiàn),此軸爲垂直方向的軸,當X軸松開時主軸箱向下掉(diào),造成了誤差。

  故障處(chù)理:對機床的PLC邏(luó)輯(jí)控制程序做了修改,即在X軸松開時,先把X軸使能加載(zǎi),再把X軸松(sōng)開;而在(zài)X軸夾緊時,先把(bǎ)X軸夾緊後,再把使能去掉。調整後機床故障得以解決。

  3.機(jī)床位置問題導緻加工精度異常

  故障現象(xiàng):一台杭州産的(de)立式數控銑床,配備北京KND-10M系統。在點動或加工過程中,發(fā)現Z軸異常(cháng)。

  故障診斷:檢查發(fā)現,Z軸上下移動不均(jun1)勻(yún)且有噪聲(shēng),且存在一定間隙。電機啓動時,在點動(dòng)方式下Z軸向上運動存在不(bú)穩定(dìng)的噪聲及(jí)受力不均(jun1)勻,且感覺電機抖動(dòng)比較厲害;而向下運動時,就沒有(yǒu)抖動得這麽明顯(xiǎn);停止時不(bú)抖動,在加工過程中表現得比(bǐ)較明顯。分析認爲,故障原(yuán)因有三點(diǎn):一是絲杠反(fǎn)向間隙很大;二是(shì)Z軸電機工作異常;三是皮帶輪受損至受力不均。但有一個問題要注意的是,停止時不(bú)抖動,上下運(yùn)動不均勻(yún),所以電機工作異(yì)常這個問題可以排(pái)除。金屬加工微信,内容不錯,值得關注。因此先對(duì)機械部分診(zhěn)斷,在診斷測試過程中沒有發(fā)現異常,在(zài)公差之内。利用排除法則,餘下的隻有皮帶問題了,在檢測皮(pí)帶時,發覺這條皮帶剛換不久,但在細心(xīn)檢測皮帶時,發現皮帶内側出現不同(tóng)程(chéng)度的受損,很明顯是受(shòu)力不均所至,是(shì)什麽原(yuán)因造成的呢在診斷中發現電機放(fàng)置有問題(tí),即裝夾的(de)角度位置不對稱造成受力不均。

  故障處理:隻要将電機重裝,對準角度,測量好距離(電機與Z軸(zhóu)的軸承),皮帶兩邊(biān)(長度)要均勻。這樣,Z軸上(shàng)下移動不均(jun1)勻(yún)且有噪聲及抖動現象就消除了(le),Z軸加工恢複正常。

  4.系統參數未優化,電機(jī)運行異(yì)常

  導緻加工精度異常系統(tǒng)參數主要包括機床(chuáng)進給單(dān)位,零點偏置,反向間隙等。例如Frank數控系統,其進給單位有(yǒu)公制和英制兩種。在機(jī)床修理過程中對于局部處理,常(cháng)常影響到零點偏置和間隙(xì)的變(biàn)化,故障處理完畢後應作适時的調(diào)整和修改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連接位松動也可能造成參數實測值的變化,需要對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。

  故障現象:一(yī)台杭州産的立式數控銑床,配(pèi)備(bèi)北京KND-10M系(xì)統。在加工過程中,發(fā)現X軸(zhóu)精度異常。

  故障診斷:檢查(chá)發現X軸存(cún)在(zài)一定間隙,且電機(jī)啓動時存在不穩定的現象。用手觸摸X軸電(diàn)機時感覺電機拉(lā)動比(bǐ)較厲害,停止時拉動不(bú)明顯,尤其是點動方式(shì)下比較明(míng)顯(xiǎn)。分析認爲,故障原(yuán)因有兩(liǎng)點:一是絲杠反間隙很大(dà);二是X軸電機工作異常(cháng)。

  故障處(chù)理:利用KND-10M系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行補償,再調(diào)整伺服系統參數及(jí)脈沖抑制功能(néng)參數,X軸電機的(de)抖動消除,機床加工精度恢複正常。

  通過對數(shù)控機床加工精度異常故障診斷和處理方法(fǎ)的(de)探讨,把實習生産(chǎn)中所遇到(dào)的實際問題及解決方法加(jiā)以歸納,充實了教學内容并滲透到生産實踐中,不但讓學生掌握了解決問題的方(fāng)法,更重要的是培養了學生實際操作能(néng)力,運用知識分析和解(jiě)決問題的能力,達到技工學校教育教(jiāo)學的目标,使學生成(chéng)爲适應市(shì)場需求的實用型人才。

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