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是什麽導緻數控機床加工精度異常

2018/12/18 17:12:45 人氣(1960)

  一(yī)、造成數控車床加工精度異常故(gù)障的原因

  造成數(shù)控車(chē)床加工精度(dù)異常故障的原因隐蔽性強,診斷難(nán)度比較大,歸納出五個主要原因:機床進給單位被改動或變化;機床各(gè)個軸的零點偏置異常;軸向的反向間隙異常;電(diàn)機運行狀态異常,即電氣及控制部分異(yì)常;機械故障,如絲杠,軸承,軸聯器等部件。另(lìng)外數控車床加工程序的編(biān)制,刀(dāo)具的選擇及人爲因素,也可能導緻數控車床加工精度異(yì)常。

  二、數控機(jī)床故障診斷原(yuán)則

  1.先外部後内(nèi)部數控機床是集機械,液壓,電氣爲一體的機床,故其故障的發生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應先由外向内逐一進行排查,盡量避免随意地啓封,拆卸,否(fǒu)則會擴大(dà)故障,使機床喪失精度(dù),降低性能。

  2.先機械後電氣一般來說,機械故障較易發覺,而數控系(xì)統故障的診斷則難度較大些。在(zài)故障檢修(xiū)之前,首先注意排除機(jī)械性的故障(zhàng),往往可達(dá)到事半功倍的效果。

  3.先靜後動先在(zài)機床斷電的靜止(zhǐ)狀态下,通過了解,觀察,測試,分析,确認爲非破壞性故(gù)障後,方可給機床通電;在運行(háng)工況下,進行動态的觀察,檢驗和測試,查找故障。金屬數控(kòng)車床加工微信,内容不(bú)錯,值得關注。

  而對破壞性故障(zhàng),必須先排除危險後,方可通電。

  4.先簡單後複雜當出現(xiàn)多種故障互相交織掩蓋,一時無從下(xià)手時,應先解決容易的問題,後解決(jué)難度較大的問題。往往簡單問題(tí)解決後,難度大的(de)問題也可能(néng)變得容易。

  三、數控機床(chuáng)故障診斷(duàn)方法

  1.直觀(guān)法:(望聞問(wèn)切)問(wèn)-機床的故障現象(xiàng),數控車床加工狀況等;看-CRT報(bào)警信息,報警指示燈,電容(róng)器(qì)等元件變形(xíng)煙熏燒焦,保護器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電(diàn)氣元件焦(jiāo)糊味及其它異(yì)味;摸-發熱,振動,接觸不良等。金屬數控車床加工微信,内容不錯,值得關注(zhù)。

  2.參數檢查法(fǎ):參數通常是存放在RAM中(zhōng),有(yǒu)時(shí)電(diàn)池電壓不足(zú),系統(tǒng)長期不通電或外部(bù)幹擾都會使參數丢失或混(hùn)亂,應根據故障特征,檢(jiǎn)查和校對(duì)有關參數。

  3.隔離法:一(yī)些故障,難以區分是數控部分,還是(shì)伺服系統或機(jī)械部分造成的,常采用隔離法。

  4.同類對調法用同功(gōng)能的(de)備用(yòng)闆替換被(bèi)懷疑有故障的模闆,或将功能相同的模(mó)闆或單元相互交換。

  5.功能程序測試法将G,M,S,T,功能的全(quán)部指令編寫一些小程序,在診(zhěn)斷故障時運行這些程序,即可判斷功能(néng)的缺失。

  四、數控車床加工(gōng)精度異常(cháng)故障診斷和處理實例

  1.機械故障導(dǎo)緻數控車床加工(gōng)精(jīng)度異常故障現象:一台SV-1000立式數控車床加工中心,采(cǎi)用Frank系統。在(zài)數控車床加工連杆模具(jù)過程中,忽然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切)。

  故障診斷:調查中了解到,故障(zhàng)是忽然發生的。機床在點動,在手動輸入數據方式(shì)操作下各個軸運行(háng)正常(cháng),且回(huí)參考點正常,無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個(gè)方面逐一進行檢查。金屬數控車(chē)床加工微(wēi)信,内容不錯,值得關注。

  檢查機床精度異常時正在運行的數控車床加工程序段(duàn),特别是刀具長度補(bǔ)償,數控車床加工坐标系(G54-G59)的校對和計算。

  在點動方式下(xià),反複(fú)運動(dòng)Z軸,經過視,觸,聽,對其運動狀态診斷,發現Z向運動噪音異(yì)常,特别是(shì)快速點動,噪音更加明顯。由此(cǐ)判斷(duàn),機械方面(miàn)可能存在隐患。

  檢查機床Z軸精度。用手搖脈沖發生器移動Z軸,(将其倍率定爲1×100的擋位(wèi),即每變(biàn)化一步,電機進給0.1mm),配合百分表(biǎo)觀察Z軸(zhóu)的運動情況。在單向(xiàng)運動保持正常後(hòu)作爲起(qǐ)始點的正向(xiàng)運動,脈沖(chòng)器每變化一步,機床Z軸運(yùn)動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度也良好。而返回機床(chuáng)實際運動位移的變化(huà)上,可以分爲四個階段:(1)機床運動(dòng)距離(lí)d1>d=0.1mm(斜率大(dà)于1);(2)表現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床機構實際沒移動,表現出(chū)标(biāo)準的反向間隙;(4)機床運動距離與脈沖器經定數值相等(斜率(lǜ)等(děng)于(yú)1),恢複到機床的正常運動。無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現(xiàn)出(chū)的特征是:除了(3)階段補償(cháng)外,其(qí)他各段變化依然存在,特别是(1)階段嚴重(zhòng)影響到機床的數控車床加工精度。補償中發現,間隙(xì)補償越大,(1)階段移動的距離也越大。金屬數控車床加(jiā)工微信,内(nèi)容不錯,值得關注。

  分析上(shàng)述檢查認爲存(cún)在幾(jǐ)點可能原因:一是電機有異(yì)常,二是機械方面有故障,三(sān)是絲(sī)杠存在間隙。爲了進一步診斷故障(zhàng),将電(diàn)機和絲杠完全脫開,分别對電機和機械部分進行檢查(chá)。檢(jiǎn)查結果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動(dòng)絲杠時,返回運動初始有很大的空缺感。而正(zhèng)常情況下,應該能感覺(jiào)到軸承有序而(ér)平滑的移動。

  故障處理:經過拆卸檢查發現該(gāi)軸承(chéng)确實受損,且有滾珠脫落。更換後機床恢複(fú)正常。

數控機床加工(gōng)

  2.控制邏輯不妥導緻數控車床(chuáng)加工精度異常

  故障現象(xiàng):一台上海機床廠家生産(chǎn)的數控車床加工中心,系統是Frank.數控車床加工(gōng)過程中,發現該機床X軸精度異常(cháng),精度誤差小爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診斷:檢查中,機床已經按照(zhào)要求設(shè)置了G54工件坐标系。在手動輸入數據方(fāng)式操作下(xià),以G54坐标系運行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuáng)運行(háng)結束後顯示器上顯示的(de)機械坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然後在手動方式(shì)下,将機床點動到其(qí)他任(rèn)意位(wèi)置,再次在手動(dòng)輸(shū)入數據方式(shì)操作下運(yùn)行剛才的程序段,待機床(chuáng)停止後,發現此時機(jī)床坐标數(shù)值顯示爲“-1024.891”,同上(shàng)一次執行後的數值(zhí)比較(jiào)相差了0.352mm.按照同(tóng)樣的方法,将X軸點動移動到不同的位(wèi)置,反複執行該程序段(duàn),而顯示器上顯示的數值都有所(suǒ)不同(不(bú)穩定)。金屬數控車床加工(gōng)微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。用(yòng)百分表對X軸進行仔細檢查,發現機械位置實際誤差同(tóng)數字顯示出來(lái)的誤差基本一緻,從而認爲故障原因爲X軸重複定(dìng)位誤差過大。對X軸(zhóu)的反(fǎn)向間隙及定位精度進(jìn)行檢查,重新補償(cháng)其誤(wù)差值,結果起不到任何作用。因(yīn)此(cǐ)懷疑光(guāng)栅尺及系統參數等有問(wèn)題。但爲什麽産生如此大(dà)的誤差,卻(què)又未出現相應的(de)報警信息進一步(bù)檢查發現,此軸(zhóu)爲垂直方向的軸,當(dāng)X軸松開時(shí)主軸箱向下掉,造成了誤(wù)差。

  故障處理:對機床的PLC邏(luó)輯控制程(chéng)序做了修改,即在X軸松開時,先把X軸(zhóu)使能(néng)加載,再把X軸(zhóu)松開;而在X軸夾緊(jǐn)時,先把X軸夾緊後(hòu),再(zài)把使能去掉。調整後機床故障(zhàng)得以解決。

  3.機床位置問(wèn)題導緻數控車床加工精度異常(cháng)

  故障現象:一(yī)台杭州産的立式數控(kòng)銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統。在點動或數控車床加工(gōng)過程中,發現Z軸(zhóu)異常。

  故障(zhàng)診斷:檢查發現,Z軸上下移動不均勻且有噪聲(shēng),且存在一定間隙。電機啓(qǐ)動時,在點動方式(shì)下Z軸向上運動存在不(bú)穩定的噪聲及受力不(bú)均勻,且(qiě)感覺電機抖動比較厲害;而向下運(yùn)動時,就沒有抖動(dòng)得這麽(me)明顯;停止時不抖動,在數控車床加工過程中(zhōng)表現得比較明顯。分析認爲,故障原(yuán)因有三點:一是絲杠反向間隙很大(dà);二是Z軸電機工作異(yì)常;三是皮帶輪(lún)受損至受力不(bú)均。但有一個問題要(yào)注意的是,停止時不抖動(dòng),上下運動不均勻,所以電(diàn)機工(gōng)作異常(cháng)這個問題可以排除。金屬數控車床加工微信,内容不(bú)錯,值得關(guān)注。因此先對機械部(bù)分診斷,在診斷測試過程中沒(méi)有發現異常,在公差之(zhī)内。利用排除法則,餘下的隻有皮帶問題了,在檢(jiǎn)測皮(pí)帶時(shí),發覺這條皮帶剛換不久(jiǔ),但在細心檢測皮(pí)帶時,發現皮(pí)帶内(nèi)側出現不同程度的受損,很明顯是受力(lì)不均所至,是什麽原(yuán)因造成的呢在診(zhěn)斷中發(fā)現電機放置有問題,即(jí)裝夾的角度位置不對稱造成受力不均。

  故障(zhàng)處理:隻(zhī)要将電機重裝,對準角度,測量好(hǎo)距離(電機與Z軸的軸承),皮帶兩邊(長(zhǎng)度)要均勻。這樣(yàng),Z軸上下(xià)移動(dòng)不均勻且有噪聲及抖動現象就(jiù)消除了,Z軸數(shù)控車床加(jiā)工恢(huī)複正常。

  4.系統參數未(wèi)優化,電機運行異常

  導緻數控車床加工精度異常(cháng)系統參數主要包括機床進給單(dān)位(wèi),零點偏置,反向間隙等。例如Frank數控系(xì)統,其進給單位有公制和英(yīng)制兩種(zhǒng)。在機床修(xiū)理過程(chéng)中對于局部處理,常常影響到零點偏置和間隙的變(biàn)化,故障處理完畢後(hòu)應作适時的調整和(hé)修(xiū)改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連接位松動也可能造成參數實(shí)測值的變化,需要對參數做相(xiàng)應的修改才能滿足機床數控車床加工精度的要求。

  故障現象:一台杭州産的立式數控銑床,配備北京KND-10M系(xì)統。在數控車床(chuáng)加工過(guò)程中,發現X軸精度異(yì)常(cháng)。

  故障診斷:檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啓動時存在不穩定的現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機拉動比(bǐ)較厲害,停止時拉動(dòng)不明顯,尤其是點動(dòng)方式下比較明顯。分析認爲,故(gù)障原因有兩點:一是絲杠反間(jiān)隙很大(dà);二是X軸電機工作異常。

  故障處理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數功(gōng)能,對電機進行調試。首先對存在的間隙(xì)進行補償,再調整(zhěng)伺服系(xì)統(tǒng)參(cān)數及脈沖抑制(zhì)功能(néng)參數,X軸電機的抖動消除,機床數控車床加工精度(dù)恢複正常(cháng)。

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